底吹爐系統(tǒng)停產檢修工作總結
由于底吹爐在4月15日突發(fā)鍋爐爆管漏水情況,總廠立即采取緊急轉爐措施,并將情況及時向公司領導匯報。公司經慎重研究,決定進入年度停產檢修?倧S緊緊圍繞公司下發(fā)的《關于總廠底吹爐系統(tǒng)年度停產檢修工作安排》文件精神,組織和發(fā)動相關車間、部門按計劃、步驟全面展開年度檢修工作,現(xiàn)將此次停產檢修情況總結如下:
一、 檢修的基本情況:
本次年度停產檢修以底吹爐及余熱鍋爐為主線,共涉及三個車間66個檢修及改造項目(底吹爐32個,硫酸車間18個,動力車間16個)。其中:改造項目主要有增加鍋爐三煙室155㎡對流管束、鍋爐爆破清灰、底吹爐虹吸道和鉛包改進、電收塵增加熱風吹掃、底吹爐崗位收塵系統(tǒng)改造等7項;大的檢修項目有:更換2#皮帶、底吹爐更換氧槍區(qū)內襯耐火磚、電收塵95瓷柱和第三層分布板更換、配料抓斗行車軌道校正和凸輪控制器檢修、鑄渣機軌道與升降機構更換及首尾不同軸校正、硫酸電除霧清洗檢查和轉化器五層觸媒更換、板式換熱器清洗、污酸處理廠房地面防腐、污酸站電纜線改道、空分制氧系統(tǒng)檢修維護等10項。檢修時間從4月16日開始,到5月17日實現(xiàn)底吹爐點火烤爐,5月23日投底鉛,基本完成了此次檢修的任務。但在投料的過程中出現(xiàn)氧槍堵塞及轉爐過程中掛損8根直升煙道彎管,后經氮氧管道清理吹掃及更換彎管,于5月28日恢復正常生產,至今整個系統(tǒng)生產正常,創(chuàng)造了連續(xù)生產35天未轉爐的歷史最高紀錄,平均日產粗鉛近90噸,基本達到了此次年度檢修的目的。
二、 檢修取得的成績和收獲:
這次年度檢修具有突發(fā)性、時間長、任務重、覆蓋面廣、參與人員多等特點。總廠在公司領導的正確指揮下,帶領車間及廣大員工按照既定的目標和計劃,克服諸多困難,發(fā)揚吃苦耐勞、連續(xù)作戰(zhàn)的精神,眾志成城、團結協(xié)作,最終完成了此次檢修任務,基本達到了預期目的。歸納起來,主要表現(xiàn)在以下及個方面。
1、公司領導高度重視,檢修管理人員以廠為家,全身心投入。
此次檢修得到了公司領導的高度重視和大力支持指導,為此公司作了周密的部署和詳細的安排,召開了檢修專題會,并下發(fā)了《關于總廠底吹爐系統(tǒng)年度停產檢修工作安排》的通知,明確了檢修組織領導機構和檢修計劃安排及進度。特別是在檢修攻堅掃尾階段,總經理親自掛帥,分派了工作組進駐總廠現(xiàn)場辦公,指導協(xié)調解決問題,給予了總廠檢修團隊極大的鼓舞?倧S檢修管理人員日夜奮戰(zhàn)在檢修現(xiàn)場,督促檢修質量和進度,出現(xiàn)問題集思廣益,一起研究解決,各車間鉗電工在總廠的統(tǒng)一指揮下,相互支援、協(xié)同作戰(zhàn),體現(xiàn)了良好的團隊合作精神。很多車間領導和管理人員在此期間放棄了正常的休息時間,吃住在廠里,將全身心都投入到檢修工作中,表現(xiàn)出較強的工作責任心和主人翁精神,為檢修任務的完成打下了良好的基礎。
2、部分車間、項目檢修組織得力,按期、保質完成檢修任務。
此次檢修由于涉及三大車間66個項目,任務十分艱巨?倧S在公司下發(fā)的停產檢修工作安排通知的基礎上做了更具體的安排和部署。組織動員各檢修車間全力以赴,按時、按期、安全、保質完成各項檢修任務,力爭盡早恢復生產。各車間積極行動,按照計劃有條不紊的開展檢修工作。特別是動力車間制氧站,在檢修項目的確定、備件的準備、技術方案和人員的準備等方面都提前做了細致的安排,并且在開車過程中發(fā)現(xiàn)氧壓上不來時,及時組織技術力量進行分析判斷,找到了吹掃時存在的“死角”,及時解決了問題,在預定的時間內完成了全部檢修任務,于5月21日17:00正式輸送氧氣,保證了底吹爐的生產需要。硫酸車間根據自身的實際情況,緊扣公司及廠部做出的檢修計劃要求,積極組織員工加班加點,順利的完成了18個檢修項目,在5月19日14:18實現(xiàn)轉化系統(tǒng)升溫,于5月21日20:00具備接氣條件,滿足了底吹爐投料的需要。底吹爐的許多子項目如:2#皮帶更換、鑄渣機檢修、崗位收塵系統(tǒng)改造、抓斗行車檢修等都按期、按計劃完成。
3、積累了大量的寶貴經驗。
此次檢修雖然事先有詳細周密的計劃,對大量的問題做了前期的預判和相應的對策,但在檢修過程中還是發(fā)現(xiàn)了許多新問題。如制氧系統(tǒng)在解體空壓機過程中,發(fā)現(xiàn)機內存留一塊鋼板,幾個軸瓦已經磨損十分嚴重,如不及時停機檢修,將有可能導致整個空壓機報廢,其損失及后果將不堪設想;氧氣站在檢修完成后開車積液過程中,借助外單位技術力量,大膽的嘗試開閥積液這一新的操作方法,結果使送氧時間提前了10個小時左右,節(jié)約了電費;底吹爐在檢修完成后首次投料發(fā)現(xiàn)氧槍堵塞,對管道進行了全面的清理吹掃,發(fā)現(xiàn)了止回閥過濾網已經破損,失去慮渣的作用,同時還發(fā)現(xiàn)主氧管有一處開裂漏氣現(xiàn)象,使得這些問題都及時得到了解決。
4、各改造、檢修項目經投產檢驗效果良好,生產穩(wěn)定。
從5月28日正式投產至今,各檢修、改造項目運行穩(wěn)定,效果理想。經檢修后的余熱鍋爐壓力、溫度一切正常;增加的爆破清灰收效良好,解決了鍋爐積灰易堵塞的老難題;崗位收塵系統(tǒng)的改造使崗位冒煙現(xiàn)象得到了很大的改善,特別是渣口,幾乎杜絕了冒煙現(xiàn)象;鑄渣機經軌道更換和首尾同軸的調整,運行十分順暢,故障維修率急劇下降;電收塵分布板的更換、一號電場的恢復使收塵效果大大改善,尾氣的粉塵含量大大降低;空分制氧系統(tǒng)自開車運行以來一切正常穩(wěn)定;底吹爐已經連續(xù)運行35天未轉爐,創(chuàng)造了歷史最高紀錄......總之,經過近一個月的生產檢驗證明,此次檢修效果是顯著的,結果是成功的。
三、檢修存在的問題:
此次檢修最大的問題是未按照公司規(guī)定進度計劃完成,比計劃時間延后了10天。導致未按計劃完成的原因,歸結起來主要有客觀、主觀兩方面的原因。
(一)、客觀方面原因分析:
1、底吹爐突然暴管事故緊急停爐,進入年度停產檢修,使得準備作有些措手不及,從檢修項目、檢修施工隊伍組織、檢修方案與技術、備件材料準備難以滿足臨時要求。但時間安排還是按照年初的計劃30天。
2、施工隊伍進場不及時。
(1)鍋爐改造廠家施工進場滯后,且施工人員力量不夠。從4月15日停爐通知廠家,到17日還只來了1人,21日,在公司領導與廠家領導聯(lián)系下,廠家才增派3人,現(xiàn)場焊工只有2人,到4月25日再增派了4名安裝工,5月12日管子焊好后,扁鋼沒有焊就只留1個焊工了,導致后來焊扁鋼無法按計劃時間焊完。
(2)電收塵檢修到5月17日才進場,還是在總廠領導多次催促廠家,在公司領導出面催促下才到現(xiàn)場。
3、底吹爐爐結過厚,打爐結非常困難。因是暴水管而突然停爐的,停爐程序不可能按照正常停爐操作規(guī)程進行,使得爐內渣沒有放出,爐結厚達1.5米左右。
4、5月中上旬連續(xù)幾天下雨,5月11日中午全廠停電4小時,影響主線項目鍋爐改造施工。
5、鍋爐、電收塵檢修項目和任務增加,材料臨時申報,采購一時進不來。
(1)鍋爐鋼管備貨少了,聯(lián)系廠家臨時快運發(fā)過來,采購部同時采購;8根彎管臨時找加工廠家加工,先到資興,沒有此次規(guī)格的彎管機器,后多處轉輾打聽才找到鐵路鍋爐廠加工好;
(2)電收塵備件到要開爐的前一周才到齊貨;
(3)鑄渣機變頻電機和減速機到20日才到貨,沒有時間進行更換了。
6、 維修人員嚴重不足,正常維修人員定員9人,實際加從其它崗位臨時調派2人充當維修工外,總共還只有7人(機修共只有5人),停產檢修任務多,就顯得嚴重不足。
(二)、主管原因分析:
1、計劃性不強,準備工作不足。
從201*年11月份就開始準備201*年元月份年度停產檢修工作計劃,總經理辦公會、公司調度會決議中,強調檢修工作要從項目梳理、技術方案、施工隊伍、備品備件、材料、組織分工等方面準備好,但計劃從201*年1月份,修改到4月底,結果4月15日爆發(fā)鍋爐暴管施工而停爐。顯得準備工作不充分。
2、對困難估計不足,過于樂觀。
(1)打爐結時間總廠開始計劃7~10天,結果從4月19日開始打到5月10日才結束,共花了 21天時間,耽誤了更換內襯時間,也就耽誤烤爐時間。
(2)鍋爐管的損壞比預計的要嚴重得多,工作量增大,而施工人員不足,材料準備不足。
(3)電收塵原計劃只檢修分布板,廠家到停產中期才來檢查,增加了熱風吹掃,時間來得晚,還要臨時備材料。
3、部分項目負責人組織工作不嚴密,措施不力。
(1)鍋爐檢修人手不夠時,沒有想更多的辦法增加人手。在鍋爐試壓后,過分聽信廠家的意見,鍋爐管之間的扁鋼沒有密焊廠家維修人員就撤離了,以至5月23日復產時鍋爐多處漏煙氣。在鍋爐水冷壁彎管被刮擦漏水停爐搶修時,也沒有加派人手補焊。到再次開爐過程氧槍堵而停爐處理時,才安排6名焊工進行焊補。
(2)在爆破清灰裝置按裝過程中,關鍵施工環(huán)節(jié)責任人現(xiàn)場監(jiān)督不夠,把關不嚴,以至從氮氣主管接口焊渣沒有清出來,多次清掃管道才查到該問題,耽誤有效處理時間。
(3)打爐結時間大大超過預期時間后,沒有采取有效(激勵)措施,以至打爐結時間長達21天,耽誤了筑爐和烤爐時間。
(4)項目負責人責任意識和質量意識不強,抓不到關鍵點。底吹爐本身打爐爐結就耽誤了較多的時間,在砌筑虹吸道的過程中,沒有進行全過程質量跟蹤把關,開始砌筑時有人發(fā)現(xiàn)用錯了磚,跟當時現(xiàn)場施工隊的人說了一聲后,就沒有人去落實,以至到第二天上午基本砌筑完了才發(fā)現(xiàn)仍然在繼續(xù)。后來又只得返工,耽誤了時間。
(5)沒有嚴格的檢查驗收程序。
相當部分項目在完工后沒有進行嚴格的驗收,以至失去了正常的檢修管理秩序從而造成不良后果。安裝爆破清灰裝置割焊動了氮氣管焊渣沒有清理,導致22日開爐時就堵氧槍。安裝鍋爐水冷壁管尺寸不對,導致處理氧槍堵轉爐時,掛壞8根鍋爐鋼管,搶修了4天。
4、檢修組織經驗不足。
(1)梳理的檢修項目基本上是201*年11月準備的,就再沒有進行系統(tǒng)的梳理,沒有按照正規(guī)的管理流程上報公司進行審批。特別是流程設備上的改造,公司監(jiān)管力度不夠。以至檢修過程臨時增加了檢修和改造項目。
(2)氧氣、氮氣管道按照其他廠家經驗,在停產檢修后復產前是要進行管網吹掃的,吹掃只用了2個小時),并且沒有對管道進行敲打。都沒有注意到氮氣、氧氣管的閥門上還有過濾網,也就沒有拆開過濾網清理,走了彎路耽誤了時間。
(3)管道割焊的焊渣是應該及時清理的,避免焊渣堵管道。但在安裝爆破清灰裝置接氣源氮氣管施工時就沒有注意此事。鍋爐水管要求更嚴格,廠家在對鍋爐彎管搶修時,公司管理人員巡視時發(fā)現(xiàn),大量的焊渣留在管道內,問到廠家施工人員還說沒有事,不及時處理,肯定將堵塞鍋爐排污管。
四、值得今后改進和總結的經驗
1.加強設備管理的組織建設工作。
要建立公司、廠部、車間三級設備管理的組織網絡,公司級的設備管理,目前應以技術工程部為核心,宏觀規(guī)劃布局設備的基礎管理工作,在設備的日常點檢、巡檢、維護保養(yǎng)、計劃檢修、特種設備、維修費用控制、備品備件等方面的管理等進行系統(tǒng)的策劃與提升,要達到各級設備管理的責任明確、系統(tǒng)管理力制度體系健全并運行有效、設備事故與故障率不斷降低、滿足生產需求的目的。
目前這些工作還處于較低級的階段,基礎管理工作平臺比較薄弱,表現(xiàn)的設備故障率也比較高、臨時搶修的項目多,檢修的質量也不是很理想,設備技術管理指標體系還沒有建立,這都需要公司設備歸口管理部門牽頭加強做好組織建設工作。
2.轉變設備管理觀念。
要逐步改變重搶修輕預防檢修和計劃檢修的思想。設備檢修要象生產任務一樣,建立設備月檢修計劃,最大可能減少臨時性搶修,以充分保障生產的穩(wěn)定性,盡可能降低設備對生產成本的影響。
3.加強系統(tǒng)設備的年度檢修的的管理。
(1)年度系統(tǒng)停產檢修應建立預算管理模式,對項目計劃、費用控制等都要進行規(guī)范管理。
(2)要從設備檢修項目的計劃、備品備件和檢修材料的準備、施工隊伍和施工方案的準備、施工過程的進度和質量監(jiān)督控制、交付生產前的試車驗收、檢修資料等各個環(huán)節(jié)的管理都要有層次的設備管理責任人,并制定設備管理考核經濟責任制,嚴格按制度進行考核。
底吹爐的年度檢修是從201*年10月份就開始做計劃的,計劃是想201*年的元月份檢修后過春節(jié),由于公司經營策略的調整,修改到4月底進行,但這次檢修盡管是突發(fā)事故提前進入檢修,但離4月底也只有半個月的時間,但系統(tǒng)檢修的項目不是很清晰、以至臨時增加的項目比較多,材料準備不及時,臨時采購的比較多,工作比較被動。象熱風改造、鑄渣機增速改造等項目都沒有按照公司規(guī)定經過專業(yè)部門進行審核的,就顯得沒有秩序不健康,影響正常檢修進度。
4.加強設備維修與設備管理基本技能和責任感的培訓。
從檢修時間的延期的原因分析,出現(xiàn)虹吸道磚砌錯、開爐氧槍堵塞、轉爐掛壞鍋爐水冷壁管、一級電除霧檢修后不能正常運行,這些項目問題體現(xiàn)在有的的責任沒有到位,有的是我們的技術與管理水平不夠,因此,要加強設備培訓。建立公司、總廠設備管理組織機構,建立設備月工作列會制度,有利于設備基礎管理的提升和設備問題的協(xié)調。
5.加強設備資料的管理。
目前設備的資料管理幾乎還是空白,體現(xiàn)設備采購進廠后,說明書等資料沒有人簽收歸口存檔管理;設備檢修基本沒有記錄,維修運行記錄沒有妥善的管理;項目建設的設備資料、大修和改造的驗收資料等都沒有較好的歸檔管理;設備事故基本上沒有分析會制度,資料就更加沒有,不利今后設備的精細管理。一旦經手的技術管理人員或維修人員離職,就很容易造成資料遺失。這些工作都需要各責任單位安排責任人進行歸口、歸檔管理。
201*年的檢修工作已經落下帷幕,我們面對的是下半年艱巨的生產任務,我們將以此次檢修為契機,充分總結經驗、吸取教訓、發(fā)揚成績、改進不足,努力提高工作水平。我們有理由有信心,在公司董事長、總經理的正確領導下,在陳明輝廠長的直接代領下,總廠全體員工將振奮精神、團結拼搏、以昂揚的斗志,奮發(fā)有為的精神狀態(tài),努力實現(xiàn)全年生產目標,將總廠各項工作推向新的高度!
綜合回收總廠
201*年7月4日
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