汽機半年工作總結(jié)123
設(shè)備部201*年上半年工作總結(jié)
一、上半年工作情況(一)主要指標完成情況1、可靠性指標完成情況
可靠性指標:201*年上半年兩臺機組共停機1次,上報集團公司為非停。累計非停時間達120.34小時,等效可用系數(shù)97.23%?傮w看來,201*年上半年兩臺機組運行穩(wěn)定。
2、環(huán)保指標完成情況:
201*年上半年魯北公司環(huán)保設(shè)施運行正常,二氧化硫、氮氧化物、煙塵均達到國家排放標準。工業(yè)廢水全部回收利用,廢水達到零排放。上半年各項指標排放情況如下:
(1)二氧化硫累計排放量998.86噸,同比去年下降(或上升)910.14噸,占總量指標的30.65%。
(2)氮氧化物累計排放量1827.44噸,同比去年上升(或下降)194.22噸,占總量指標的56.08%。
(3)煙塵累計排放量432.26噸,同比去年上升(或下降)161.12噸,占總量指標的13.27%。
(4)脫硫投運率和脫硫效率:201*年上半年魯北公司脫硫設(shè)施投運率為97.54%,同比去年下降(或上升)1.39%。脫硫效率為94.55%,同比去年上升(或下降)5.21%。(二)主要工作亮點
1、點檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備重大隱患
(1)、2月份2B給水泵推力瓦溫度高、潤滑油壓低,推力瓦溫度高原因為:進油管路加裝節(jié)流孔板,導致油量不足所致;潤滑油壓低原因為:耦合器內(nèi)部油壓信號管路裂紋所致,及時處理后泵運轉(zhuǎn)正常。(2)、2月10日點檢發(fā)現(xiàn)1號機2號高調(diào)門門桿凸肩變徑處斷裂,原因為:調(diào)門長期滿行程運行,閥桿在油動機的拉力作用下,產(chǎn)生應(yīng)力松弛,強度降低,最終從調(diào)門閥桿凸肩變徑處發(fā)生斷裂,制定了運行相應(yīng)措施,并在大修時更換了閥桿。
(3)、3月8日巡檢發(fā)現(xiàn)2號機高低旁油站主油泵出口液壓軟管呲油,發(fā)現(xiàn)漏油后及時進行了更換,分析原因為此高壓軟管使用超過了廠家規(guī)定的使用年限,對其它軟管也進行了更換,避免了長時間蓄能器壓力低導致高低旁停運故障的發(fā)生,甚至影響機組安全穩(wěn)定運行。
(4)、4月16日調(diào)速點檢員巡檢過程中發(fā)現(xiàn)2號發(fā)電機氫側(cè)密封油箱補油管道及溢油管道都有流量,此情況容易引起密封油含氣量的增多,及時聯(lián)系運行人員對氫側(cè)密封油箱的補油量進行調(diào)整,避免了密封油系統(tǒng)同時補、排油情況和含有空氣的空側(cè)密封油進入氫側(cè)密封油箱情況的發(fā)生,減緩了氫氣純度劣化的趨勢
(5)、5月11日,點檢員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)2號機2B定冷水泵有刺耳異音,定冷泵軸承振動5絲,溫度39℃,在正常范圍內(nèi),電機電流無異常,且地腳螺栓無松動,查詢點檢記錄發(fā)現(xiàn),軸承振動較往常大2絲。結(jié)合現(xiàn)場實際情況可得出軸承振動變大的原因為軸承滾珠或滾道出現(xiàn)不平滑現(xiàn)
象。即安排檢修人員進行解體檢查并更換軸承,解體后發(fā)現(xiàn)驅(qū)動端軸承滾道出現(xiàn)許多麻坑,檢修完畢后投入正常。
(6)、5月23日22時36分,點檢員在查看實時信息系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)2號機2B給水泵工作油回油溫度高達91℃,立即到現(xiàn)場進行檢查,并通知運行人員.點檢員就地溫度表顯示回油溫度58℃,就地測溫顯示56℃,回油溫度正常,確定回油溫度測點故障,告知運行人員。經(jīng)熱控人員處理,溫度測點故障消除。
2、技改效果明顯:
(1)、供熱系統(tǒng)改造:1、2號機組供熱系統(tǒng)自投運兩年來,故障率比較高,主要集中在供熱減壓閥與減溫器兩大設(shè)備上,減壓閥的問題主要有頻繁卡澀、多次發(fā)生閥桿斷裂、盤根泄漏等,減溫器的問題主要是內(nèi)套管沖掉,減溫噴水系統(tǒng)完全沖毀,新更換的減溫器安裝后不到一周即再次發(fā)生同樣的問題。由于系統(tǒng)故障頻繁,嚴重影響了我廠的生產(chǎn)任務(wù),同時由于設(shè)備的安全隱患比較大,也給生產(chǎn)人員人身安全帶來了巨大的威脅。利用2號機大修機會對供熱系統(tǒng)進行了改造,對減壓閥、減溫器兩大設(shè)備進行了更換,解決了減溫器長期振動大致使混合套管脫落、懸臂式減壓閥門桿經(jīng)常斷裂的問題,目前已累計安全穩(wěn)定運行120天。(2)、2號機啟動疏水擴容器技改,改造前機組啟停機時主再熱疏水直接排至擴容器后流入地溝,造成大量高品質(zhì)工質(zhì)的浪費,大修期間對啟動疏水進行了改造,增加一個疏水擴容器,并將主再熱蒸汽的疏水管道
改接入該擴容器最終回收至凝汽器,既可以降低機組啟停時大量對外排汽的噪音,更重要的是可以回收大量的品質(zhì)優(yōu)異的汽水,每次啟停機可回收優(yōu)質(zhì)汽水約70-80噸,直接節(jié)約除鹽水約150噸左右。同時為保證設(shè)備檢修排污需要維持原接至啟擴的有壓放水管道不變。
(3)、1、2號汽輪機4瓦改造成可傾瓦,1、2號機4號軸承溫度自投產(chǎn)以來一直居高不下,經(jīng)過多次檢修后沒有好轉(zhuǎn),為了保障機組正常運行,將4瓦改造成可傾瓦,徹底處理兩臺機組存在的4號軸承溫度高的重大缺陷,保證了機組的安全運行。
(4)、1、2號汽輪機油擋改造:1、2號汽輪機汽輪機#1~#4瓦油擋間隙偏大且油擋磨損積碳嚴重更換了氣密性油擋更換處理,現(xiàn)在運行情況良好,氣密性油擋可以有效防止油擋積炭,保證了機組的安全運行。(5)、1、2號機真空泵加裝冷卻裝:由于我廠閉式水溫度高、影響真空泵的抽氣效率,1、2號機真空泵工作液冷卻裝安裝后,凝汽器真空較安裝前提高了1kPa,經(jīng)濟效益非常顯著。
(6)1、2號機開式泵改造:1、2號機開式水泵自運行以來,經(jīng)常發(fā)生軸承損壞、電流變大無法運行重大設(shè)備故障,給機組安全運行帶來重大安全隱患,分析原因為泵選型為單吸泵存在問題,后改造更換為雙吸離心泵,自投運以來運行良好,軸承從未損壞,也未發(fā)生其他異常情況,運行安全性高,日常維護方便,大大增強了機組運行的安全性。
二、工作中存在的問題和不足
1、夏季環(huán)境溫度升高后,由于開式循環(huán)水水溫度升高,造成閉式水溫度同時升高,造成凝汽器真空度下降,影響機組的安全經(jīng)濟運行。2、1、2號機循環(huán)水泵為不耐海水材質(zhì),且循環(huán)水泵安裝必須汽蝕余量不夠,存在著汽蝕、腐蝕而老化、振動大的現(xiàn)象,存在著安全運行隱患。3、2號機由于空氫側(cè)密封油串油導致發(fā)電機氫氣純度頻繁不合格,給機組正常安全生產(chǎn)帶來隱患。
4、2號機發(fā)電機軸瓦振動較大,振動值為100-140um,未確定真正的原因,給機組正常安全生產(chǎn)帶來隱患。
5、設(shè)備備品備件不完備,在設(shè)備突發(fā)事故時不能及時更換,造成檢修工期延長。
6、大多點檢員比較年輕,經(jīng)驗較少,應(yīng)該多提供給年輕點檢員外出深造的機會。
三、下半年工作計劃(一)工作目標
1、密切監(jiān)視2號機7、8瓦振動,分析清楚原因所在,待有停機消缺或小修中消除7、8瓦振動。
2、研究制定降低我廠循環(huán)水溫度的方案,作出可行性報告。3、消除2號機發(fā)電機氫氣純度頻繁不合格的現(xiàn)象。
(二)重點工作及保障措施
1、每日檢查監(jiān)視1、2號汽輪機各軸瓦振動與溫度變化值、研究分
析汽輪機各軸瓦振動高的原因。
2、每日檢查油系統(tǒng)是否有漏點、及時消除,防止火災(zāi)發(fā)生。
3、每日檢查監(jiān)視1、2號發(fā)電機管路、汽、勵端密封瓦有無漏氫情況。4、定期、準確對設(shè)備進行點檢,對數(shù)據(jù)及異常情況進行分析,對出現(xiàn)的缺陷、隱患及時制定消缺措施并進行處理,對不能及時消除的缺陷、隱患制定相應(yīng)的預(yù)防措施,防止其擴大,影響生產(chǎn)。
擴展閱讀:汽輪機真空系統(tǒng)的維護及故障分析123
一、前言
茂名石油化工公司煉油廠二催化裝置氣壓機系統(tǒng)采用的是凝氣式汽輪機帶動,其中的冷凝器為雙道制雙流程N5001型復水器。其主要作用是保持汽輪機部分的真空,使蒸汽盡可能膨脹作功直到較低壓力;其次是將汽輪機排汽凝結(jié)成純凈的水,供給其他系統(tǒng)。本裝置的氣壓機復水系統(tǒng)如下圖所示,在正常生產(chǎn)過程中,起著至關(guān)重要的作用。如圖11:氣抽凝汽器冷凝水出擴容器冷凝水出凝結(jié)水冷凝水進冷凝水進蒸汽或含有氣體的管線凝結(jié)水或冷凝水管線圖11氣壓機復水系統(tǒng)復水器及其它附屬設(shè)備運行失常,不僅直接影響到汽輪機的經(jīng)濟性能而且關(guān)系到工廠的能源消耗。為了確保裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”生產(chǎn),保證凝汽設(shè)備的正常運行是非常必要的。其運行維護的主要指標是凝汽器真空度、冷凝水的過冷度和冷凝水的質(zhì)量。下面就本裝置的實際運行情況并結(jié)合一些資料上的經(jīng)驗公式及圖表來分析:
常見的冷凝設(shè)備運行失常及其危害見表11。
表11凝汽設(shè)備運行失常的危害
失常項目凝汽器真空度惡化,排汽壓力升高危害汽輪機有效熱降減少,汽耗增加,機組功率降低;工廠熱力系統(tǒng)循環(huán)熱效率降低冷凝水過冷卻度增大冷凝液中含氧量升高,加劇設(shè)備和管道腐蝕;循環(huán)熱效率降低,工廠能耗提高冷凝水質(zhì)量不佳影響給水質(zhì)量和蒸汽品質(zhì)二、具體分析
(一)、凝汽器真空度惡化的分析
凝汽器中蒸汽在密閉容器中近似等壓凝結(jié),因此凝汽器的壓力單值取決于蒸汽溫度,既汽輪機排氣溫度所對應(yīng)的飽和壓力。凝汽器中蒸汽的溫度tn,隨凝汽器換熱條件的變化而改變,tn變化引起凝汽器的壓力(或真空)隨即發(fā)生變動。
凝汽器結(jié)構(gòu)和冷卻面積以及被冷凝蒸汽負荷(即凝汽器每平
kgh)一定時,凝汽器中蒸汽
2方米冷卻面積所冷凝的蒸汽量(
m溫度tn與冷卻水進口溫度t1和端差δt有如下關(guān)系:
tn=t1+Δt+δt上式見圖12:
圖12凝汽器中兩種流體的溫度變化示意圖tnδt△tt1式中δt是凝汽器中蒸汽溫度與冷卻水出口溫度的溫差,一般設(shè)計為2~3℃,它主要隨冷卻面積的增大而減少。
凝汽器真空度惡化的原因,我們可以用凝汽器的特性曲線來分析。如下圖:其中t1:進口冷卻水溫;d0:凝汽器設(shè)計負荷;D:凝汽器冷凝蒸汽量(kg/h);W:進水量(m3/h);
δt/d0d/d0,%凝汽器端差、冷卻水溫和凝汽器負荷關(guān)系曲線首先計算出凝汽器的d/d0值,根據(jù)實際水溫查出凝汽器運行正常時的δt值,然后實地測出冷卻水溫升Δt,再根據(jù):tn=t1+Δt+δt公式計算出凝汽器的蒸汽溫度tn,并查出對應(yīng)的飽和壓力,換算成真空值與實際凝汽器真空值相比較找出運行失常的原因。實際生產(chǎn)運行中常見的問題如下:
1.凝汽器的負荷和冷卻水的入口水溫不變,而冷卻水溫升Δt超過標準值,冷卻水入口壓力增加,端差δt在標準范圍內(nèi)或少許超過標準值。
可能原因:凝汽器冷卻水管板臟污,出口有空氣,使冷卻水量減少。
消除方法:清洗干凈凝汽器水管的臟污,排除空氣,保證冷卻水量。
2.凝汽器內(nèi)水位升高,而冷卻水出口水溫無多大變化,端差δt增大,凝結(jié)水水溫降低,過冷度增大,氣抽排出的空氣和蒸汽混合物明顯增加,凝汽器真空度下降。
可能的原因:(1)凝結(jié)水泵本身故障或其泄露空氣嚴重致使凝結(jié)水抽不出,水為過高。(2)凝汽器冷卻管破裂致使冷卻水
流入凝結(jié)水中。
消除方法:若是凝結(jié)水泵本身問題且不能馬上解決時,馬上切換備用泵,恢復凝汽器的正常工作,然后查找漏空氣部位或其它缺陷加以消除。
3.凝汽器負荷和冷卻水入口水溫不變,而冷卻水溫升Δt超過標準值,冷卻水入口壓力降低,凝汽器水阻降低。
可能原因:冷卻水壓力下降
消除方法:聯(lián)系提高循環(huán)冷卻水壓力,使其正常工作。4.凝汽器負荷改變的情況下,凝結(jié)水溫度比以前高,端差δt增大,冷卻水溫稍增大,而凝汽器證明沒泄露。
可能原因:凝汽器冷卻水管臟,結(jié)垢。消除方法:刷洗干燥冷卻水管,冷卻水加氫。
5.汽輪機排氣溫度上升,而冷卻水出口溫度不變,端差δ
t增加,凝結(jié)水溫度降低,過冷度增加,氣抽抽出空氣的溫度和冷卻水入口溫差無變化,證明真空系統(tǒng)泄露。
可能原因:軸封蒸汽壓力低或已沒,有空氣瀉入;蚴悄Y(jié)水泵入口處水封不嚴密,有空氣瀉入。
消除方法:調(diào)整軸封蒸汽使其達到正常標準,搞好凝結(jié)水泵的水封。
6.現(xiàn)象同5,但實驗證明沒有過量空氣瀉入凝汽器,氣抽排除的空氣量大,內(nèi)部有沖擊聲。
可能原因:氣抽工作不正常,冷去水量不足,或是噴嘴結(jié)垢、堵塞。
消除方法:操作人員盡可能進行調(diào)整,或是開輔助氣抽,停止發(fā)生故障的氣抽檢修。
7.汽輪機負荷變化較大,真空度下降較多。消除方法:適當降低機組負荷。
(二)、凝汽器真空度大幅度下降時的處理主要原因:
循環(huán)水中斷或嚴重缺水;凝汽器內(nèi)滿水,可能是因為無鹽水注入閥失靈;冷卻水管破裂,冷凝水泵故障,冷凝水泵出口閥或管路堵塞等等引起;真空系統(tǒng)設(shè)備、法蘭、閥門突然大面積損壞,陋入大量空氣;氣抽出現(xiàn)故障,氣抽噴嘴堵塞、結(jié)垢,冷卻水管破裂,空氣閥門損壞突然關(guān)閉等等;
維護處理:
真空度下降到650mmHg時,應(yīng)適當降低汽輪機負荷。并注意汽輪機各項指標不能超過規(guī)定,必要時切換備用機使用。
(三)、凝汽器冷卻水系統(tǒng)的維護
為了確保凝汽器的正常使用,我們配置了兩臺凝汽器以備使用,并注意凝汽器的清洗。一般冷卻水的逆向清洗對清除冷卻管、水室內(nèi)的機械堵塞具有良好的效果。逆向沖洗法可見圖:至排水溝
(四)、真空系統(tǒng)的嚴密性檢查
漏入真空系統(tǒng)的空氣增加時,凝汽器中蒸汽的凝結(jié)放熱過程由于不凝氣體的影響,使放熱系數(shù)顯著降低,這就導致了機組真空度惡化。不凝氣體和純凈蒸汽的重量百分比γK/γH2o與含不凝氣體的蒸汽和純凈蒸汽放熱系數(shù)的百分比之間的關(guān)系見圖:αk/α,%Δt飽=110℃t飽=50℃γK/γ該圖是用水平管在自然對流的情況下,飽和溫度為110℃,在50℃時實驗求得的。由圖看出,蒸汽中一即使只有1%的空氣量,放熱系數(shù)便會下降50%之多。漏入真空系統(tǒng)的空氣量決定于真空系統(tǒng)各部件的嚴密程度。汽輪機在運行中就可以經(jīng)常進行真空系統(tǒng)嚴密性的檢查。嚴密性檢查的方法是:在汽輪機一定負荷下關(guān)閉氣抽的空氣閥門,使凝汽器處于氣抽切除狀態(tài)下,測定每分鐘的真空下降值。我國電力規(guī)定:有水封時,每分鐘的真空的下降值不應(yīng)超過23mmHg;無水封時,不應(yīng)超過34mmHg;實驗時真空的下降幅度不超過正常真空的80%。
(五)、凝結(jié)水的過冷卻
ΔΔH2o,%ΔΔ凝汽器下部熱水井內(nèi)冷凝水的溫度為凝汽器內(nèi)蒸汽壓力對應(yīng)的飽和溫度,相當于汽輪機排氣溫度或凝汽器內(nèi)蒸汽溫度。冷凝水的實際溫度低于上述數(shù)值時,稱為冷凝水過冷卻,低于的度數(shù)叫過冷度。一般冷凝水每過冷卻1℃,該臺汽輪機的熱耗可因此增加0.5%。冷凝水過冷卻還會引起水中氧含量的增加。如圖:℃低于tk含氧量,μg/L℃℃℃沸騰溫度℃在低于沸騰水溫的各種溫度時水中含氧量從而加速設(shè)備和管道腐蝕。產(chǎn)生過冷卻原因和維護方法見表:可能原因(1)冷卻管布置過低(2)結(jié)構(gòu)設(shè)計時沒有考慮使氣流直接流向底部加熱冷凝水,或該蒸汽通路過。3)蒸汽側(cè)流動阻力過大,底一般凝汽器汽阻為57mmHg,部蒸汽壓力降低,對應(yīng)的飽和溫汽阻超過設(shè)計時,應(yīng)進行適當改度降低造凝汽器進行必要的改造維護方法(4)真空系統(tǒng)漏入空氣量過多進行真空系統(tǒng)嚴密度實驗,確定或氣抽工作不良,蒸汽分壓力降低,對應(yīng)的飽和溫度降低(5)熱水井水位過高,淹沒冷卻管(6)冷卻水穩(wěn)過低(7)蒸汽負荷過低檢查和調(diào)整水位調(diào)節(jié)裝置檢查調(diào)整水位調(diào)整負荷和冷卻水流量漏泄情況,找出漏泄并進行處理;查氣抽工作情況,更換噴嘴三、結(jié)論:
為了維持汽輪機復水系統(tǒng)的正常運行,確保裝置的安穩(wěn)運行,必須要注意:
(1)、密切注意真空度的變化,準確記錄各參數(shù),根據(jù)經(jīng)驗的公式和圖表準確的判斷出引起真空度惡化的原因;
(2)、真空度大幅度下降時,要根據(jù)規(guī)程準確處理;(3)、注意凝汽器的真空系統(tǒng)的嚴密性檢查;
(4)、注意冷卻水的含氧量以及其對設(shè)備管道的損害;
四、參考文獻:《化工機械手冊》
《化工流體與機械》
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